日前,省政府办公厅公布2019年度齐鲁首席技师名单,我市8名优秀高技能人才被授予“2019年度齐鲁首席技师”称号。近年来,我市涌现了一批在生产一线从事技术技能工作的优秀高技能人才,他们在全省乃至全国本行业领域内产生了积极的带动作用。日前,记者走近部分首席技师,来到生产一线,倾听他们在产业一线奋斗追梦的故事。
爱较真儿的“大胡子哥”
“同学们仔细看,我给你们变个戏法。”
这是威海技师学院中式烹调实操课上的一幕,中式烹调实习指导教授、中式烹调一级职业资格高级技师刘杰明将芹菜切出了各种形状。

有着络腮胡的刘杰明十分注意仪表,总是把胡子剃得干干净净,可却还是被学生们亲昵地称为“大胡子哥”。不仅因为刘杰明与学生打成一片,更重要的是刘杰明凡事都爱较个真儿,学习、工作的严谨程度让他们心服口服。
1988年,刘杰明来到威海技师学院。在那个实操室连个煤气灶都没有的年代,刘杰明在理论教学之余要带着学生到企业学习:“烹饪这活儿,离不开实践。”即使在设备齐全的当下,刘杰明还会带学生到饭店实习,为了充分了解学生实习情况,他每天到饭店围着学生转。就这样他与学生、厨师共同挖掘威海地方菜,将原先菜谱中的“适量”“少许”等全部具化到量,改进、确定了民俗菜的标准菜谱。
有人说:“菜谱就是参照,差不多就行。”可刘杰明却说:“胶东菜是咱威海人的宝贝,不仅要会做,还要做好并且传承下去。”
从教30余年,刘杰明的较真儿是出了名的。每月定期阅读、观看烹饪书籍、视频,反复练习烹饪手法,直至满意为止。
教学之余,刘杰明还主动为威海的宾馆厨师进行技能培训,指导他们参与烹饪大赛。近年来,刘杰明积极组织参与了各级职业技能大赛,开展行业交流,先后举办中式烹调师、中西式面点师等培训班60余期,培训专业技术人员2300多人;举办金蓝领技师、高级技师培训班,培养技师、高级技师300多人。刘杰明说:“我希望能用自己的专业知识为企业、地方服务。”
眼下,这个爱较真又闲不住的“大胡子哥”与哈尔滨工业大学(威海)的青年教师研发了一套智能餐饮装备。“这套设备具备智能化、标准化和国际化等特点,取材、烹饪、摆盘、送餐都不用人工。将来,外国人也能用这设备吃到咱们中国菜。”刘杰明骄傲地说。
“我的手中不出次品”
高高的个子、黝黑的皮肤……这是威海广泰空港设备股份有限公司数控铣床工邓鹏飞的自带标识。就是这样一个年轻帅气的小伙子,在工友们的眼里却是数控机床上的金牌“雕刻师”。
今年29岁的邓鹏飞,已是数控车间的“老师傅”了。下个班次需要加工哪些工件、这个工件的难点在哪、需要注意避免哪些情况……交接班时会叮嘱事项也早已成为他的习惯。

“精工细作是我的本分,我的手中不出次品。”作为一名大型数控铣床工人,邓鹏飞超强的学习能力和对精确度的追求,使他很快在同龄人中脱颖而出。
2009年进入单位参与我国第一台无杆飞机牵引车的研制,2013年参与举高喷类消防车的研制,2015年参与公司各种产品车液压缸的研制……大到各个液压缸零部件材质的热处理、粗精加工的合理选择,小到每个零件的各个累计公差的合理计算,邓鹏飞一步一个脚印稳步成长,帮助公司攻克了一个又一个技术难题。
要想取得如今的成绩和荣誉,单靠“闭门造车”是远远不够的。为了不断给自己充电,邓鹏飞业余时间参加各种技术研讨会并自学Mastercam电脑软件编程、UG、UX软件建模等技术,攻破不使用三维扫描在鲜鸡蛋壳、灯泡上刻字刻图案等技术难关……
沉浸在铣工世界10年,邓鹏飞用铣刀打磨出了一件件精美的空港产品。“这不是终点而是一个新起点,所得的荣誉是压力也是动力,我将更加努力,在平凡岗位上贡献自己的力量。”
鞋匠“拆”出了新皮鞋
晚上10点,金猴集团研发中心设计部主任张丽丽一天的工作终于告一段落。按理说,冬季是鞋类研发的淡季,她咋这么忙?“订货会上,这几款新品拿下了10万余双订单,细节上得尽快调整,不能耽误后期生产。”她说。
单看外观,样品鞋与普通鞋并无差异,将鞋垫抽出后,抢手“玄机”不言而喻:鞋底与鞋面间去掉中底,采用布鞋工艺用麻绳进行固定连接,鞋底更柔软,穿起来更舒适。
在皮鞋制作中大胆采用布鞋工艺,这在“皮鞋界”还是首次。她咋这么大胆,敢啃“第一个螃蟹”?时间要倒回到2015年。

那年,张丽丽正当为她新品研发寻找灵感时,发现仓库一角堆放着大量的库存麻线等原材料,看着眼前“无处安放”的材料,张丽丽脑子里迸出“用库存材料做新鞋”的灵感。
有了灵感,她犹如一个不停转的陀螺,“样品室的角落里放着一双备用的工作布鞋,我发现它的鞋底与鞋帮就是靠麻线连接。”张丽丽说,皮鞋制作过程中,为保证皮料与鞋底粘连的牢固性,多会增加材质偏硬的中底。如果去掉中底改用麻线,既能消化库存,又能增加舒适性。但两个工艺结合的实际应用并无先例可循。如何操作?
张丽丽想到“拆”鞋。她找来相似款式的布鞋、皮鞋,将鞋子一点点拆开,对比研究“替换”方法。看似简单的“替换”,实际操作并不简单:去掉中底,仅靠麻线固定的皮面,与鞋底粘连后犹如撒了气的皮球,失去挺拔感,鞋面褶皱。
拿着首批实验的皮鞋,张丽丽有些失望,但她并没有灰心,将手中的皮鞋再次拆开,解开麻线重新尝试捆绑方式并认真记录变化情况......就这样,前后历时一个月,“拉帮工艺”诞生了!

2017年,经过两年试验的皮鞋首次亮相新品发布会,受到广泛好评,顺利进入投产,成为当年最畅销的鞋型。
面对骄人的成绩,张丽丽并没有骄傲。在她看来,提升皮鞋舒适性、简化工艺流程、降低成本是一名“鞋匠”的初心。首批订单结束后,她又在鞋子的美观度上做起了文章。
前不久,张丽丽荣获“2019齐鲁首席技师”,但比起这个名号,更喜欢大家喊她“鞋匠”。“我是听着‘穿金猴皮鞋走金光大道’广告标语长大的一代,能够让更多的人穿上自己设计的金猴皮鞋是一件非常自豪的事。”她笑着说。
“硬核”电工有“新招”
小小的配电箱连接着橙色底座的气动夹紧装置,夹紧装置上放着一个电机的转子,转子下面是电磁检测设备,当机器开始匀速转动时,就可以准确检测出转子是否存在断条、细条问题。这个看上去有些粗糙却立了“大功”的机器,就是于永幸团队自主研发出的转子断条测试仪。
“就是因为研发出了它,我们才顺利完成了一个大单子。”奥文电机有限公司维修科科长于永幸高兴地说。
“当时是客户要求,要有这样一道检验工序,但市面上的转子断条测试仪不仅少价格还贵,我们就决定自己做一个出来。”然而,想法虽是好的,但现实却让于永幸“绊了个跟头”。

研发出来的样机虽然能实现检测功能,但在换型上却“慢吞吞”,每检测一次就要耽误不少功夫。“我们工厂‘精益生产’,要求尽可能的缩短换型时间,提高工作效率。”于永幸说,当时连吃饭时间都在想怎么样才能实现快速换型。
功夫不负有心人。埋头钻研的于永幸渐渐摸到了诀窍。“是机修班的人给了我启发,我们尝试采用气缸顶,改了几次之后发现是可行的。”
其实,这历时2个月的转子断条测试仪,不过是于永幸工作生涯中的短短一笔。工作20余年的他先后研发过十几台组合多轴钻床、电子离心开关自动监测仪、触摸屏自动绕线机等机器。其中,组合多轴钻床解决了过往人工组装费时费力的困扰,最高可提高5倍工作效率;电子离心开关自动监测仪从实际出发,用真实产品做实验,严卡生产工序第一关,成为同行竞相模仿的典范……

除了研发机器,于永幸还曾对奥文电机有限公司新厂区的配电室及厂区线路进行设计并指导安装,为企业节约资金100多万元。如今于永幸被评为齐鲁首席技师,可谓实至名归。
提起荣誉,于永幸只是淡淡一笑。在他看来,看重过往荣誉会绊住人前进的脚步,而社会在进步,技术在更新,一旦停滞不前就将面临被淘汰。这是于永幸从业20余年始终走在潮头的根本之道。(Hi威海客户端记者 蔡君君 徐子惠 李文思 曲黎悦/文 王彦博 刘志鹏/图)